近几年来,南片地区的用水量剧增,导致南片取水泵站的原水量需求也越来越大。尤其在夏季高峰供水期间,南片取水泵站必须开启三台甚至四台泵机,才能满足水量调度要求。若是遇到枯水期,吸水井液位偏低,水泵的真空度形成更加困难,有时还会因抽真空不成功而更换泵机。如此拖延会造成原水量的供给不足,清水池的液位迅速下降,对水厂的安全生产和设备的运行安全也带来不小的影响。
为此,南片水厂会同供水公司生技科多番研究讨论,集思广益。经过分析,确定引起水泵真空难形成的原因有两个。一是取水泵站的外江水位较低;二是原水水质复杂,其中所含的泥沙,造成水泵的填料磨损较大。以致于在真空泵对水泵抽真空时,空气从磨损填料和轴的间隙处进入水泵内,增大了真空形成的难度,从而延长了真空形成的时间,造成泵机难以开启,原水供应不够及时。
但外江水位低属客观原因,无法改进。只能从填料处入手来解决问题。南片水厂技术人员几经推敲后,确定了“水封”的改造,在水泵泵壳自带的两端螺纹孔上安装PVC管和阀门,此处正好位于填料上方,管子连接着自来水。在真空抽取前,手动打开阀门,利用自来水来填满抽真空时填料跟水泵之间的微小缝隙,使外界空气无法进入填料内,提高水泵形成的真空度,节约泵机的启动时间。
此项改造成本低廉,只需100多米的PVC管和20多个阀门即可;操作简单,仅需要在抽真空前手动打开自来水阀门;效果明显,水泵的真空形成时间缩短,泵机更换效率提高,原水供应及时。此外还降低真空泵的负担,减少原水泵机的磨损,延长使用寿命,最终保障了生产安全。